HyperMesh汽車排氣系統(tǒng)振動有限元分析
2017-01-05 by:CAE仿真在線 來源:互聯(lián)網(wǎng)
摘要:本文運(yùn)用軟件模塊HyperMesh以及RADIOSS對某汽車排氣系統(tǒng)進(jìn)行了網(wǎng)格劃分,并進(jìn)行了全系統(tǒng)振動分析。分析復(fù)現(xiàn)了試驗失效模式,模擬與試驗結(jié)果相吻合。基于上述模型對提高排氣系統(tǒng)耐久特性進(jìn)行了優(yōu)化設(shè)計,成功解決了排氣系統(tǒng)振動耐久設(shè)計問題。
1 引言
汽車排氣系統(tǒng)是汽車的重要組成部分,其一端與汽車發(fā)動機(jī)相連,其它部件通過吊鉤、吊耳與汽車底盤相連。汽車排氣系統(tǒng)設(shè)計需要考慮發(fā)動機(jī)振動激勵對其耐久性的影響,對于發(fā)動機(jī)振動激勵模擬試驗,實驗室通常都是簡化為單軸振動試驗。其實驗規(guī)范為:1)將排氣系統(tǒng)與發(fā)動機(jī)連接端固定在振動臺上,在關(guān)鍵部位貼上應(yīng)變片做掃頻分析,找到響應(yīng)最大的頻率點(diǎn);2)在上述頻率點(diǎn)進(jìn)行定頻振動試驗,觀察各焊縫位置在1000萬次振動下是否會失效。本文針對該振動試驗發(fā)生的耐久失效,運(yùn)用軟件模塊HyperMesh與RADIOSS對其進(jìn)行了振動模擬仿真分析并提供了優(yōu)化設(shè)計,成功解決了失效問題。
圖1汽車排氣系統(tǒng)振動試驗圖
圖1所示為汽車排氣系統(tǒng)振動試驗圖:排氣系統(tǒng)進(jìn)氣法蘭與振動臺連接,其它部件通過吊鉤吊耳與試驗臺架進(jìn)行連接。
2 試驗結(jié)果
按照前述試驗方法,先對排氣系統(tǒng)進(jìn)行了掃頻分析,發(fā)現(xiàn)該系統(tǒng)在120Hz時,各關(guān)鍵部位響應(yīng)最大,固在定頻振動試驗階段選擇了120Hz作為激勵頻率;并且在振動臺輸入了垂直方向0.0928mm的位移激勵。如圖2為試驗消聲器進(jìn)氣管失效圖。試驗進(jìn)行到180萬次振動時消聲器進(jìn)氣管焊縫處發(fā)現(xiàn)裂紋。
圖2消聲器進(jìn)氣管失效圖
3 有限元分析
為了評判該設(shè)計的耐久特性對其進(jìn)行了有限元分析,如圖3為汽車排氣系統(tǒng)有限元模型,該模型通過HyperMesh劃分網(wǎng)格并設(shè)置連接方式。模型由兩個消聲器、五個吊鉤吊耳以及排氣管等組成。其中消聲器殼體及排氣管用殼體單元模擬,實芯吊鉤、法蘭用實體單元模擬,橡膠吊耳用彈性單元模擬。
圖3 汽車排氣系統(tǒng)有限元模型
由前述試驗知:振動失效位置為編號為7的焊縫處。通過在HyperMesh中設(shè)置求解,運(yùn)用RADIOSS求解器對排氣系統(tǒng)進(jìn)行了頻率響應(yīng)分析。分析表明,有限元模型中最大頻率響應(yīng)點(diǎn)發(fā)生在128.9Hz,故在后續(xù)分析中,輸出了排氣系統(tǒng)在128.9Hz時,各焊縫處最大應(yīng)力,計算結(jié)果如表1。由計算數(shù)據(jù)可知:編號為7的焊縫處應(yīng)力最大,與試驗失效位置匹配。
表1 排氣系統(tǒng)振動激勵下焊縫處最大應(yīng)力
對比表2與表1編號為7處的應(yīng)力,可以發(fā)現(xiàn):最大應(yīng)力從57.4Mpa減小到了40.6Mpa,應(yīng)力減小了29.3%,由疲勞壽命公式:N2/N1=(57.4/40.6)5.5=6.6可知,壽命可以提高6.6倍。結(jié)合當(dāng)前的設(shè)計壽命,其疲勞振動次數(shù)可以達(dá)到11.88百萬次,滿足設(shè)計要求。
4 結(jié)論
本文運(yùn)用軟件模塊HyperMesh與RADIOSS成功模擬分析了汽車排氣系統(tǒng)振動耐久失效問題。結(jié)果表明:模擬方法以及軟件有很高的可靠性,可以為類似問題的解決提供參考。
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